Vandaag heb ik eindelijk de oplossing
gevonden voor het lightbox probleem, ik had eerst een manuele
photo slider in de site gestoken zodat we daar al de foto's in kunnen
steken, eens die klaar was kwam ik op het idee (dankzij w3schools) om
er een automatische in te steken zodat de mensen niet hoeven te
klikken op de pijltjes maar gewoon kunnen kijken, dit ging eigenlijk
echt vlot en heb er totaal geen probleem mee gehad, deels ook omdat
ik wist wat ik moest doen door de lightbox, ik heb de afgelopen week
weer veel bijgeleerd van HTML en ben daar blij voor. Morgen zal ik
waarschijnlijk ook nog verder werken aan de site maar dan niet
inhoudelijk, eens nakijken wat er nog op moet, wat er nog moet worden
upgedate,... Maar goed, dat zijn zorgen voor morgen
Vandaag heb ik weer samen met Tibo aan
de site gewerkt, Tibo had de opmerking dat de pijltjes van de
lightbox totaal niet goed waren, dat heb ik geprobeerd om te
veranderen, met als resultaat dat al de rest verpest is (lightbox)
ook kunnen de foto's die normaal onder de lightbox staan er jammer
genoeg niet bij, ik heb totaal geen idee waarom, ik heb er dan ook
nog geen oplossing voor gevonden (wel al veel gezocht). Ik hoop
morgen een oplossing te vinden of iets anders dat mij vooruit kan
helpen.
Vanaf vandaag hebben Tibo en ik
besloten (ook door Meneer Lippens) om weinig tot geen tijd meer te
steken in de robot, we hebben onze (toch wel) kostbare tijd nodig
voor andere dingen, zoals de dingen die nog moeten gebeuren aan de
website. Zo heb ik vandaag nagedacht (en geprobeerd) hoe ik het best
de foto's van de robot en de stage op de website kan krijgen. Ik wil
ze er zeker niet los op hebben, dat is niet mooi, ik heb een lightbox
gebruikt maar dat verliep met veel problemen doordat het een heel
moeilijke code was, uiteindelijk ben ik vandaag geraakt waar ik wilde
geraken en doe woensdag verder.
Vandaag is het een belangrijke dag,
wedstrijddag. We hebben hard aan de robot gewerkt,
jammer genoeg zijn er veel fouten geweest (die je in de vorige blogs
kan lezen) die we niet op tijd konden oplossen. Eens we daar waren, waren Tibo en ik
gewoon aan het wachten op de jury om ons te interviewen. Ze vroegen
allerlei vragen over hoe we onze code hadden opgebouwd, waarom we
voor bepaalde dingen hadden gekozen, echt tips hebben we niet echt
gekregen. We hebben niet meegedaan aan de wedstrijd net als alle
andere groepjes (behalve Jano en Thijs). We hebben nu nog tijd tot en
met vrijdag (05/05/2017) .
Deze avond gaan we uit voor 100 dagen,
dit wil echter niet zeggen dat er niet moet worden gewerkt aan de
robot. Tibo en ik hebben vandaag, nogmaals tevergeefs, geprobeerd om
het probleem met de motor te herstellen. Zoals reeds gezegd, was dit
tevergeefs, we hebben nogmaals alle kabels vervangen, alles
gecontroleerd, vanalles geprobeerd, maar niks dat hielp. Straks gaat
Tibo nog de sensoren erop plaatsen. Zaterdag is het wedstrijddag, we
hopen op het beste (voor zaterdag) maar zijn zelf ook wel realistisch
dat we daar niet veel gaan kunnen doen. Wel zal het interessant zijn
om eens andere robots aan het werk te zien, zien hoe andere personen
het hebben aangepakt.
Het probleem met de motoren is nog
altijd niet opgelost, zoals we al weken dachten lag het noch aan de
motor, noch aan de bedrading, nu kan het nog liggen aan de controller
of aan het soldeerwerk, het soldeerwerk hebben we intussen laten
controleren, daar is er niks mis mee, het ligt dus wel degelijk aan
de controller, Jano heeft hier echter geen tijd meer voor om een
nieuwe te maken aangezien hij ook met z'n eigen robot zit (waarvoor
begrip). Wel heeft hij een ander stukje op de controller gestoken,
jammer genoeg ook tevergeefs. Hoe we dit gaan oplossen hebben we echt
geen idee van.
Vandaag heb ik de motor vervangen,
alsook de bedrading, in de hoop dat dit de oplossing is voor ons
motor probleem (waarvan we zeker zijn dat het dat niet is). Het
solderen verliep redelijk goed aangezien ik dit had gezien op mijn
vorige school. Verder kan 1 van de motoren rechtdoor rijden, iets wat
voordien nog niet het geval was. Dus als we de andere motor kunnen
maken, zou de robot met 2 wielen rechtdoor moeten kunnen rijden.
Laten we hopen dat het zal werken.
Deze week hebben we eigenlijk constant
hetzelfste gedaan, daarom dat het 2 dagen geleden is dat er nog eens
een nieuw verslag kwam. We hebben ons aftelsysteem op punt gezet, pas
na hij klaar is met aftellen, beginnen de motoren (1 ervan) te
rijden. Ook was het te lastig om de robot constant vast te houden dus
heeft Damian het fantastische idee gehad om de robot op een blikje te
zetten, dit spaarde veel moeite uit. Volgende week gaan Tibo en ik de
motor vervangen alsook de bekabeling om al uit te sluiten dat dat het
probleem is.
Vandaag hebben Tibo en ik redelijk goed
doorgewerkt aan de robot. We hebben ons aftelsysteem helemaal
(enigste probleem is dat hij aftelt terwijl de motoren draaien. 1 van
de 2 motoren werkt niet, dit ligt echter aan het feit dat er iets
fout is aan het solderen, of aan de controller, dat hebben we
uitgezocht doordat we alle draadjes hebben verstoken,.... Dit zou ook
kunnen liggen aan de motor of de kabels maar dat betwijfelen we ten
sterkste. We gaan dit in de loop van volgende week oplossen, deze
week gaan we verder doen aan de code.
Eindelijk is het paasvakantie, normaal
zouden we nu 2 weken aan de robot kunnen werken maar door
omstandigheden kon dit niet, de robot stond vast op school. Dus
we gaan na de Paasvakantie heel hard moeten doorwerken, maar we
hebben nog goede moed en we zijn een paar keer samen gekomen tijdens
de vakantie om dingen te bespreken ivm de robot, zoals hoe we het
motor probleem nu gaan oplossen, hoe we onze sensoren aan de robot
gaan bevestigen,....