Ondertussen zijn we alweer 2 weken verder.
in deze twee weken hebben we vooral verder gewerkt aan het testen van de hoofdprint en aan onze presentatie.
bij het testen van de hoofdprint hebben we geconstateerd dat we bij het schakel IC de voeding vergeten aansluiten zijn. dit hebben we dan opgelost via twee draadjes. bij het testen van de digitale potentiometer hebben we gemerkt dat ons signaal vervormd wordt. dit komt omdat ons signaal niet tussen 0 en 5V ligt. voor de digitale potentiometer moet uw signaal namelijk tussen de voedingsspanningen liggen. Bij het testen van de eindversterkers, hadden we geen gewenst resultaat. we hadden namelijk meer storende signalen dan dat we zelf willen. daarom zijn we op zoek gegaan naar opamps die nieuwer zijn, en betere eigenschappen hebben. we hebben gekozen voor de LM4871. Deze nieuwe opamp heeft een andere pinaansluiting dan de LM386.
Aangezien we dergelijke problemen, fouten, gevonden hebben, hadden we een goede reden om een nieuw ontwerp te maken voor de hoofdprint.
hierbij zijn we ook veranderd van voeding, omdat we de twaalf volt niet meer nodig hebben doordat de eindversterkers niet meer op 12V werken maar op 5V. ook de schakeling voor de microfoon moet niet meer op twaalf volt, maar kan ook op een lagere spanning. daarom hebben we gekozen om van de motor accu lineair +8V te maken en van die 8V maken we dan +5V en via een charge pump inverteren we de 8V en gaan we zo naar -5V.
Op het nieuwe ontwerp van de hoofdprint hebben we ook nieuwe connectoren voorzien. deze connectoren dienen voor naar de helm van de gebruiker te gaan. deze connectoren zijn dezelfde connectoren die standaard gebruikt worden bij Autocom. deze kabels met connector kan zo aangekocht worden. bij ons eerste voorstel, dus met verschillende connectoren, moesten we zelf nog de kabels aan de connector zetten. op deze nieuwe manier sparen we veel tijd uit bij het installeren van ons systeem.
22-05-2013, 10:35
Geschreven door Brecht, Martijn 
|